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Data: 11 Giugno 2016

Bios : 2.5.0, Os: 14.7.10, RLib: 4.5.3, RLibpp: 2.1.4, MiniXML: 1.3.1, EcatLib: 1.0.2

Derivata da : RTE 34.18.12

Nota: disponibile per controlli con cpu PPC-G2 e per controlli con cpu PPC-P2020

Nota: suite con >= RDE3.11.9/3.50.1

Nota: suite con >= RC3E v33.5.19

Nota: suite con >= RPE v1.6.4

Nota: Può causare una perdita dello storico allarmi

build 13

CORREZIONE: Perdita di ritentività dei parametri: Corretto errore introdotto in versione 34.18.10. In caso di perdita dei parametri, dopo aver cancellato gli allarmi, il controllo poteva bloccarsi con eccezioni varie del processore

IMPLEMENTAZIONE: Diagnostica schede Can/Sercos: Aggiunta diagnostica su report quando falliscono le operazioni di boot e di programs loader

VARIANTE: uRmc2/uRmc2/RP-1 Canbus: Disabilitato canale can quando inizializzazione si hanno codice di errore

VARIANTE: Startup schede CAN/SERCOS: Cambiato tempo di attesa dopo avere tolto il reset a schede can/secos. Da 2 sec si passa a 3.

build 12

VARIENTE: SCHEDE CANBUS/SERCOS: Aumentato a 60 secondi il timeout di attesa configurazione iniziale su schede CAN/SERCOS.

IMPLEMENTAZIONE: SYS_CFG - FP EXCEPTION: Aggiunto, in variabile SYS_CFG bit 16, flag per abilitare la gestione delle diagnostica associata alle eccezioni sui calcoli FP.

CORREZIONE: AXIO RP-1: Eliminata diagnostica inutile all'accensione se si usa rp1 senza schede AXIOLINES.

CORREZIONE: EXEC-LOADING MODE: Corretto errore che si poteva presentare solo se presente una linea ethercat: il controllo all'accensione poteva rimanere in modo loading anche se il task 1 era caricato.

CORREZIONE: FB.CFG: Eliminato possibile problema di sporcamento di memoria in fase di inizializzazione se definiti dei registri associati a variabili ethercat.

build 11

CORREZIONE: AXIO - OUTPUT: Eliminato problema che causava l'intervento anomalo del "SUBSTITUTE VALUE" sugli output digitale (tipicamente azzerando le uscite)

IMPLEMENTAZIONE: Aggiunta in autoconfig la  scheda AXL F DI16-1 DO16-1 2H

IMPLEMENTAZIONE: DIAGNOSTICA RULE: Aggiunto memorizzazione codice ultimo routine eseguita in rule in locazione il cui indirizzo è in report in : 'RULE TASK started (indirizzo in Hex)' Può essere utile se si bloccano le rule per capire dove. Vedere tabella di PARTIAL (robox reserved)

CORREZIONE: FLOAT: Convertendo da double a float se il valore è minore (in valore assoluto) di 10e-37 viene imposto 0

build 10

CORREZIONE: FB_STSW e FB_CTRLW: Corretto aggiornamento variabili se in configurazione dell'asse era selezionato riferimento di velocità o di coppia

VARIANTE: SYNC_GITTER_ADJ: Eliminato questo parametro ritentivo, in quanto non più usato nelle versioni RTE33 e RTE34 e sostituito da BOPEX_TO

VARIENTE: ETHERCAT: Aumentato timeout di default nella esecuzione comandi iniziali nodo

build 9

CORREZIONE: POWER SET caduta potenza ritardata: Corretto errore su gestione della caduta di potenza ritardata:

*non cadeva potenza se il feedback tornava prima dello scadere del timeout

*non cadeva potenza se l'allarme era resettato prima dello scadere del timeout

CORREZIONE: BCC3 display var safe: Corretto errore su gestione di comando BCC3 'bccSafeReadVar - Safe read variable value (316)'

VARIANTE: RCB (Robox Control Board AS3031.xxx): Apportate le seguenti correzioni:

*eliminata gestione p8841 per scambio dati aciclici

*modificata gestione allarmi STO, l'abilitazione automatica può essere disabilitata con 256 in P8841[36]

*eliminata abilitazione automatica STO su assi solo encoder o assi non gestiti

*abilitata generazione allarme e gestione stato STO solo se SW Siemens superiore alla 4.6

CORREZIONE: Touch probe: Corretto gestione per POS_CAPTURE e MVA_ZC

VARIANTE: LP_FILTER: Aggiunto controllo per essere sicuri di azzerare il valore filtrato con valore entrante uguale a 0.

IMPLEMETAZIONE: Trasduttori/attuatori CoE standard multidevice

CORREZIONE: FB_STSW e FB_CTRLW: Corretto errore che causava il non funzionamento di queste variabili dopo aver perso memoria fino alla successiva accensione.

build 8

CORREZIONE: AXIOLINE Corretto errore che causava il blocco delle rule in caso di accesso ad i/o di axioline sia da task che da rule.

IMPLEMENTAZIONE: SYS_FLAG Touch probe

CORREZIONE: Trasduttore CAN/COE generico

VARIAZIONE: Cambiato messaggio in report concernente la durata del 'power failure interrupt' in caso di ripartenza dovuta a software reset

build 7

Nota: Può causare una perdita dello storico allarmi

IMPLEMENTAZIONE: Nuovi allarmi ECAT scheda RCB integrata motion (Robox Control Board AS3031.xxx)

IMPLEMENTAZIONE: Comando CPT_1

IMPLEMENTAZIONE: Autodimensionamento Storico Allarmi: Imponendo 0 come numero di entry, nelle versioni precedenti si disabilitata la gestione dello storico allarmi. Ora mettendo 0 si abilita l'autodimensionamento (ovvero si imposta il massimo possibile). Per disabilitare la gestione mettere un valore negativo.

IMPLEMENTAZIONE: SYS_CFG B14: allarme 9113

IMPLEMENTAZIONE: Trasduttore CAN/COE generic: In fase di inizializzazione si verifica se il drive gestisce l'oggetto 60D0:1 in cui specificare l'ingresso da usare come touch probe. L'informazione dell'esito viene scritta in report

IMPLEMENTAZIONE: Funzioni AXIO_ROBJ e AXIO_WOBJ

IMPLEMENTAZIONE: Comandi ascii AXIO_ROBJ e AXIO_WOBJ

CORREZIONE: Open Rename file su CF/SD: Evitato di aumentare il tempo di gestione per le istruzioni che comportano la creazione di un file nelle directory (open e rename).

CORREZIONE: RCB trasduttore assoluto: Migliorata gestione capture con trasduttori assoluti usando scheda RCB integrata motion (Robox Control Board AS3031.xxx)

CORREZIONE: Alarm History: Modificata il calcolo di ridimensionamento storico allarmi per gestire la diagnostica della durata PF (Power Failure)

build 6

IMPLEMENTAZIONE: SYS_FLAG B18 Axioline

IMPLEMENTAZIONE: RTE.CFG ECAT_AXIOLINE.

CORREZIONE: STACK ALLARMI BCC3: Corretto errore che causava ALIGMENT CHECK quando si leggeva lo stack con il bit 0x1 dei flag in 1

CORREZIONE: Comandi COE_WOBJ SOE_WIDN: corretto errore su impostazione dati in caso di tipo dati OCTET_STRING.

CORREZIONE: SDO error: corretto errore in caso di ricezioni errori sdo su operazione di scrittura di oggetti

CORREZIONE: EthernetIP su Ethernet CPU: corretto errore che non lo rendeva operativo. Errore introdotto a partire da RTE 34.17.0.

build 5

CORREZIONE: Trasduttore CanOpen generico: Corretto il nome del tipo del trasduttore nei messaggi diagnostici in report.

build 4

IMPLEMENTAZIONE: Funzione IS_ALARM_PRESENT

IMPLEMENTAZIONE: Funzione ALARM_RESET_PAR

IMPLEMENTAZIONE: CO_CONTROLWORD_ON (SOE)

build 3

Nota: Può causare una perdita dello storico allarmi

IMPLEMENTAZIONE: file BOPEX.STP

IMPLEMENTAZIONE: Comando COE_ROBJ: Aggiunta la possibilità di specificare un registro R o RR o SR in cui memorizzare il valore dell'oggetto specificato

IMPLEMENTAZIONE: WGP: Il cambio di forma d'onda avviene solo a fine ciclo. Nota la disabilitazione è immediata

IMPLEMENTAZIONE: RCB (Robox Control Board AS3031.xxx). Aggiunta gestione lettura nome dell'asse per migliorare spiegazione emergency.

CORREZIONE: COE_ROBJ: Reso possibile utilizzare come lunghezza del buffer di ricezione dei valori minori di 4

build 2

IMPLEMENTAZIONE: SYS_FLAG. EthernetIP

CORREZIONE: EthernetIP: eliminato rallentamento nello scambio dei messaggi.

CORREZIONE: TFTP: Non veniva più eseguita l'inizializzazione di TFTP da RSW.CFG dopo correzioni su OS 15.7.0

IMPLEMENTAZIONE: Allarmi 50 e 2050: Abilitato l'attributo di parametri prominenti a questi due allarmi

CORREZIONE: UDP_RECV_FROM: Corretto errore aggiunto in versione 34.17.1 . La funzione rendeva sempre il codice di errore -1012.

IMPLEMENTAZIONE: Nuovi parametri PFID e TSRPF

IMPLEMENTAZIONE: SYS_CFG. Implementata la possibilità di autoadattare la dimensione della struttura ritentiva utente.

VARIAZIONE: ALLARME 9104

IMPLEMENTAZIONE: USER_VERS

IMPLEMENTAZIONE: TOUCH PROBE C402 MVA_ZC POS_CAPTURE

IMPLEMENTAZIONE: RCB Ethercat per Sinamics multidrive (Robox Control Board AS3031.xxx)

IMPLEMENTAZIONE: Nuovi allarmi RCB: 662,663,664,665,666,667,668,669,670,671 (Robox Control Board AS3031.xxx)

VARIATION: allarme 714  

build 1

IMPLEMENTAZIONE: Multidrive SOE.  

IMPLEMENTAZIONE: Nuovi allarmi RCB (Robox Control Board AS3031.xxx), 674, 673, 672

CORREZIONE: Nella gestione della generazione allarme 11, utilizzato errore di posizione reale (EPOS) anziche errore di posizione filtrato(EPOS_F)

CORREZIONE: Ritentività Parametri LADDER SYS_FLAG: Corretto errore che causava la perdita di ritentività dei parametri utilizzando il bit 1 di SYS_FLAG ed avendo un task ladder in esecuzione.

CORREZIONE: Modificata gestione per evitare blocco sistema imponendo un Breakpoint (lettura/scrittura) su di un R o NVR che venisse scritto a bit.

build 0

CORREZIONE: TASK LOADING: Irrobustita la gestione

CORREZIONE: ERRORE SU DEFINIZIONI ALLARMI: In caso di errore su definzione allarme utente, oltre a dare la segnalazione in report, evitato di memorizzare informazioni incomplete.

 

  

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